Yazıda transistör tabanlı bir çizgi izleyen robotun yapımından bahsedilmiş. Sensör olarak 2 adet beyaz led ve ldr kullanılmış. Az sayıda sensör içermesinden dolayı yüksek performans beklenmemesi gereken, ancak mikrodenetleyici içermemesi, dolayısıyla da programlama bilgisi gerektirmemesi ve devresinin görece basit olması sebebiyle robotiğe yeni başlayacaklara tavsiye edilebilecek bir proje.

Who Voted for this Story

Related Links

Comments

        0 
aids ( 146 days ago )
aids avatar 3 V luk motor ile, Basit bir telefon bataryası kullandığımızda motor çok güçsüz kaldı. Sensörler beyaz alanı görünce çalışmaya başlıyor. Fakat, Motor çok aşırı güçsüz kalıyor ki, Elimizle çevirmemiz gerekiyor. Buraya kadar problem yok, Cizginin üzerine koyunca devrenin de ağırlığı ile motorlar güçsüz kalıyor. Ne yapabiliriz yardımcı olabilicek birisi var mı :((

mail: buqrae@w.cn
        0 
witchking ( 146 days ago )
witchking avatar Anladığım kadarıyla kullandığınız motor dişli kutulu değil. Uygun tork değeri olan dişli kutulu bir motor ve daha yüksek akımlı pil kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer robot hafifse pil akımını artırmak da yeterli olabilir, 3 adet 2500 mAh Ni-Mh pilleri seri bağlayarak kullanabilirsiniz.
        0 
witchking ( 146 days ago )
witchking avatar Sayfadaki yorumları okudum da, motor maksimum 100 mA akım çekebiliyormuş. Yani oyuncak motoru işinizi görmez, tek çare sayfadaki gibi 5 V düşük akım çeken dişli kutulu motor kullanmak.

Sayfada yazılanları dikkatlice okuyup uygularsanız sorunun çözüleceğine eminim.
        0 
aids ( 145 days ago )
aids avatar Sadece 5V dişli kutulu motor ile verim elde edebilir miyiz? Yoksa pili de değiştirmelimiyim ?
        0 
witchking ( 145 days ago )
witchking avatar Motor 100 mA den az akım çekeceği için kullandığınız batarya motoru çalıştırmak için yeterli olacaktır.

Sayfada şöyle birşey de yazılmış, "2N3094 yerine BC 639 kullanarak akım 1000 mA'e kadar çıkarılabilir." Eğer motorları değiştirmeyip transistörü değiştirirseniz bataryayı da değiştirmeniz gerekebilir.
        0 
aids ( 144 days ago )
aids avatar Bir arkadaşımın tavsiyesine dayanarak TIP31 transistörünü aldım bugün deneyeceğim, Pili de değiştirip bakacağım :) sonucu yazarım burayada :))
        0 
aids ( 143 days ago )
aids avatar Sizin de dediğiniz gibi, motor gerekli akımı çekemiyor, Dişli kutulu 5V motor alıp devreyi tekrar deneyeceğim. :)
        0 
witchking ( 143 days ago )
witchking avatar Halihazırdaki devreyi kullanacaksanız motorun 100 mA'den az akım çekiyor olmasına dikkat edin, bir de gözümden kaçmış kullandığınız telefon bataryasının kaç volt olduğunu bilmiyorum ama benim kullandığım tel bataryası 3.7 voltmuş, eğer sizin kullandığınız da öyleyse motor daha yavaş döner.
        0 
aids ( 141 days ago )
aids avatar Evet telefon bataryaları 3.7 Volt. Onun yerine 9 V Bir pil de kullanabilirim. Yeni devre yapmayacağım. Motorları değiştirmem sorunu çözmez mi? Dişli kutulu motor kullanıcam?
        0 
witchking ( 139 days ago )
witchking avatar Sayfadaki devrede 4.5 voltluk pil kullanılmış o yüzden sizin de 4.5 voltluk pil kullanmanız gerekir. Düzgün bir sonuç almak için sayfada yazılanları birebir uygulamanız gerekir.
        0 
aids ( 134 days ago )
aids avatar Dişli motoru taktığımda Motor çalıştı fakat ldr'ler bu sefer sanki devreden çıkmış gibi sürekli beyaz çizgi görüyormuş gibi motor dönüyor. :( Ne yapmam gerekli?
        0 
aids ( 134 days ago )
aids avatar Ldr yerine Cny bağlasam led ile birlikte kaldırsam ne tavsiye edersiniz?
        0 
witchking ( 134 days ago )
witchking avatar Eğer LDR ler gün ışığını görüyorsa normaldir. Düzgün çalışması için karanlık ortamda deneyin ve LDR ledden gelen ışığa direk maruz kalmasın, çizgiden yansıyan ışığı görsün. Bir de devredeki 10k'lık pot u ayarlamanız gerekebilir.

CNY70 kullanmak istiyorsanız, devreyi değiştirmeniz gerekir. Eğer transistörle yapma zorunluluğunuz yoksa pic ve cny70 kullanılarak yapılmış projeleri yapmanız robotun daha stabil çalışmasını sağlar. Åžurda bu şekilde yapılmış bir proje var:

http://teknikim.com/robotik/t-robot-cizgi-izleyen-robot-yapimi/
        0 
aids ( 133 days ago )
aids avatar Bu projem olduğu için PIC'liyi yetiştirebiliceğimi sanmıyorum. u devrede devam etmem gerekiyor :( Karanlık ortamda da deneyeceğim fakat sanırım yine olmaz çünkü ldr'yi parmağımla kapattığımda sonuç değişmemişti. 10K lık potu da ayarlamaya çalıştım ama Sonuçta değişen hiç birşey olmadı :(
        0 
aids ( 130 days ago )
aids avatar Sonunda becerdim :) Devre çalışmaya başladı. bir arkadaşımın tavsiyesiyle cd rom içinden çkan 5v luk motorlardan takıcam :)
        0 
witchking ( 129 days ago )
witchking avatar Çalıştığına sevindim :) Sorun nerdeymiş?
        0 
aids ( 124 days ago )
aids avatar Motorda sanırım fazla birşey yapmadım. Cdrom içindeki motordan takınca sorun çözüldü birazda potansiyometreleri oynadım :)
Submit a Comment






Log in to comment or register here.
Advanced Search  •  RSS Feeds  •  Contact Us  •  Privacy Policy  •  Terms Of Use  •  ^ To Top
Design By: FoxyThemes  •  Valid XHTML  •  Valid CSS